2025/12/01 17:12:45 人氣(qi)(1960)
一、造成數控車床(chuáng)加工精度異常故(gu)障的原因
造成數(shu)控車床加工精度(dù)異常故障的原因(yīn)隐蔽性強,診斷難(nan)度比較大,歸納出(chū)五個主要原因:機(ji)床進給單位被改(gǎi)動或變化;機床各(ge)個軸的零點偏置(zhi)異常;軸向的反向(xiang)間隙異常;電機運(yùn)行狀态異常,即電(diàn)氣及控制部分異(yì)常;機械故障,如絲(si)杠,軸承,軸聯器等(děng)部件。另外數控車(che)床加工程序的編(biān)制,刀具的選擇及(ji)人爲因素,也可能(neng)導緻數控車床加(jia)工精度異常。
二、數(shù)控機床故障診斷(duan)原則
1.先外部後内(nei)部數控機床是集(ji)機械,液壓,電氣爲(wèi)一體的機床,故其(qí)故障的發生也會(huì)由這三者綜合反(fǎn)映出來。維修人員(yuan)應先由外向内逐(zhú)一進行排查,盡量(liàng)避免随意地啓封(feng),拆卸,否則會擴大(da)故障,使機床喪失(shī)精度,降低性能。
2.先(xian)機械後電氣一般(bān)來說,機械故障較(jiào)易發覺,而數控系(xì)統故障的診斷則(ze)難度較大些。在故(gu)障檢修之前,首先(xian)注意排除機械性(xing)的故障,往往可達(dá)到事半功倍的效(xiao)果。
3.先靜後動先在(zai)機床斷電的靜止(zhi)狀态下,通過了解(jiě),觀察,測試,分析,确(que)認爲非破壞性故(gu)障後,方可給機床(chuáng)通電;在運行工況(kuàng)下,進行動态的觀(guan)察,檢驗和測試,查(cha)找故障。金屬數控(kong)車床加工微信,内(nei)容不錯,值得關注(zhu)。
而對破壞性故障(zhàng),必須先排除危險(xian)後,方可通電。
4.先簡(jian)單後複雜當出現(xian)多種故障互相交(jiāo)織掩蓋,一時無從(cóng)下手時,應先解決(jue)容易的問題,後解(jiě)決難度較大的問(wen)題。往往簡單問題(tí)解決後,難度大的(de)問題也可能變得(dé)容易。
三、數控機床(chuang)故障診斷方法
1.直(zhí)觀法:(望聞問切)問(wèn)-機床的故障現象(xiàng),數控車床加工狀(zhuàng)況等;看-CRT報警信息(xi),報警指示燈,電容(rong)器等元件變形煙(yan)熏燒焦,保護器脫(tuo)扣等;聽-異常聲響(xiǎng);聞-電氣元件焦糊(hú)味及其它異味;摸(mō)-發熱,振動,接觸不(bú)良等。金屬數控車(che)床加工微信,内容(róng)不錯,值得關注。
2.參(cān)數檢查法:參數通(tōng)常是存放在RAM中,有(yǒu)時電池電壓不足(zu),系統長期不通電(dian)或外部幹擾都會(hui)使參數丢失或混(hùn)亂,應根據故障特(te)征,檢查和校對有(you)關參數。
3.隔離法:一(yi)些故障,難以區分(fèn)是數控部分,還是(shì)伺服系統或機械(xiè)部分造成的,常采(cai)用隔離法。
4.同類對(dui)調法用同功能的(de)備用闆替換被懷(huai)疑有故障的模闆(pǎn),或将功能相同的(de)模闆或單元相互(hu)交換。
5.功能程序測(ce)試法将G,M,S,T,功能的全(quan)部指令編寫一些(xiē)小程序,在診斷故(gù)障時運行這些程(cheng)序,即可判斷功能(néng)的缺失。
四、數控車(chē)床加工精度異常(cháng)故障診斷和處理(li)實例
1.機械故障導(dao)緻數控車床加工(gōng)精度異常故障現(xian)象:一台SV-1000立式數控(kòng)車床加工中心,采(cai)用Frank系統。在數控車(che)床加工連杆模具(jù)過程中,忽然發現(xiàn)Z軸進給異常,造成(chéng)至少1mm的切削誤差(chà)量(Z方向過切)。
故障(zhàng)診斷:調查中了解(jiě)到,故障是忽然發(fā)生的。機床在點動(dòng),在手動輸入數據(jù)方式操作下各個(ge)軸運行正常,且回(huí)參考點正常,無任(rèn)何報警提示,電氣(qì)控制部分硬故障(zhang)的可能性排除。應(ying)主要對以下幾個(ge)方面逐一進行檢(jian)查。金屬數控車床(chuáng)加工微信,内容不(bú)錯,值得關注。
檢查(cha)機床精度異常時(shí)正在運行的數控(kòng)車床加工程序段(duàn),特别是刀具長度(dù)補償,數控車床加(jiā)工坐标系(G54-G59)的校對(duì)和計算。
在點動方(fang)式下,反複運動Z軸(zhou),經過視,觸,聽,對其(qi)運動狀态診斷,發(fā)現Z向運動噪音異(yi)常,特别是快速點(diǎn)動,噪音更加明顯(xian)。由此判斷,機械方(fāng)面可能存在隐患(huàn)。
檢查機床Z軸精度(dù)。用手搖脈沖發生(shēng)器移動Z軸,(将其倍(bèi)率定爲1×100的擋位,即(jí)每變化一步,電機(jī)進給0.1mm),配合百分表(biǎo)觀察Z軸的運動情(qing)況。在單向運動保(bao)持正常後作爲起(qǐ)始點的正向運動(dòng),脈沖器每變化一(yi)步,機床Z軸運動的(de)實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電(diàn)機運行良好,定位(wèi)精度也良好。而返(fǎn)回機床實際運動(dong)位移的變化上,可(kě)以分爲四個階段(duàn):(1)機床運動距離d1>d=0.1mm(斜(xie)率大于1);(2)表現出爲(wei)d1=0.1mm>d2>d3(斜率小于1);(3)機床機(ji)構實際沒移動,表(biǎo)現出标準的反向(xiàng)間隙;(4)機床運動距(ju)離與脈沖器經定(ding)數值相等(斜率等(deng)于1),恢複到機床的(de)正常運動。無論怎(zen)樣對反向間隙進(jìn)行補償,其表現出(chu)的特征是:除了(3)階(jiē)段補償外,其他各(ge)段變化依然存在(zai),特别是(1)階段嚴重(zhòng)影響到機床的數(shù)控車床加工精度(dù)。補償中發現,間隙(xì)補償越大,(1)階段移(yí)動的距離也越大(da)。金屬數控車床加(jia)工微信,内容不錯(cuò),值得關注。
分析上(shang)述檢查認爲存在(zai)幾點可能原因:一(yī)是電機有異常,二(èr)是機械方面有故(gù)障,三是絲杠存在(zài)間隙。爲了進一步(bù)診斷故障,将電機(jī)和絲杠完全脫開(kai),分别對電機和機(ji)械部分進行檢查(cha)。檢查結果是電機(ji)運行正常;在對機(jī)械部分診斷中發(fa)現,用手盤動絲杠(gàng)時,返回運動初始(shi)有很大的空缺感(gǎn)。而正常情況下,應(yīng)該能感覺到軸承(cheng)有序而平滑的移(yi)動。
故障處理:經過(guo)拆卸檢查發現該(gai)軸承确實受損,且(qiě)有滾珠脫落。更換(huan)後機床恢複正常(cháng)。
2.控(kong)制邏輯不妥導緻(zhi)數控車床加工精(jing)度異常
故障現象(xiàng):一台上海機床廠(chǎng)家生産的數控車(chē)床加工中心,系統(tǒng)是Frank.數控車床加工(gōng)過程中,發現該機(jī)床X軸精度異常,精(jing)度誤差小爲0.008mm,大爲(wèi)1.2mm.故障診斷:檢查中(zhōng),機床已經按照要(yào)求設置了G54工件坐(zuo)标系。在手動輸入(rù)數據方式操作下(xia),以G54坐标系運行一(yī)段程序即“GOOG90G54X60.OY70.OF150;M30;”,待機床(chuáng)運行結束後顯示(shì)器上顯示的機械(xie)坐标值爲(X軸)“-1025.243”,記錄(lù)下該數值。然後在(zài)手動方式下,将機(ji)床點動到其他任(ren)意位置,再次在手(shǒu)動輸入數據方式(shi)操作下運行剛才(cai)的程序段,待機床(chuang)停止後,發現此時(shí)機床坐标數值顯(xiǎn)示爲“-1024.891”,同上一次執(zhi)行後的數值比較(jiao)相差了0.352mm.按照同樣(yang)的方法,将X軸點動(dong)移動到不同的位(wèi)置,反複執行該程(chéng)序段,而顯示器上(shang)顯示的數值都有(yǒu)所不同(不穩定)。金(jin)屬數控車床加工(gong)微信,内容不錯,值(zhi)得關注。用百分表(biǎo)對X軸進行仔細檢(jiǎn)查,發現機械位置(zhi)實際誤差同數字(zi)顯示出來的誤差(cha)基本一緻,從而認(ren)爲故障原因爲X軸(zhou)重複定位誤差過(guò)大。對X軸的反向間(jiān)隙及定位精度進(jin)行檢查,重新補償(chang)其誤差值,結果起(qǐ)不到任何作用。因(yīn)此懷疑光栅尺及(jí)系統參數等有問(wèn)題。但爲什麽産生(sheng)如此大的誤差,卻(què)又未出現相應的(de)報警信息進一步(bu)檢查發現,此軸爲(wei)垂直方向的軸,當(dāng)X軸松開時主軸箱(xiang)向下掉,造成了誤(wù)差。
故障處理:對機(ji)床的PLC邏輯控制程(cheng)序做了修改,即在(zài)X軸松開時,先把X軸(zhóu)使能加載,再把X軸(zhóu)松開;而在X軸夾緊(jǐn)時,先把X軸夾緊後(hou),再把使能去掉。調(diao)整後機床故障得(de)以解決。
3.機床位置(zhì)問題導緻數控車(che)床加工精度異常(cháng)
故障現象:一台杭(hang)州産的立式數控(kong)銑床,配備北京KND-10M系(xì)統。在點動或數控(kòng)車床加工過程中(zhong),發現Z軸異常。
故障(zhang)診斷:檢查發現,Z軸(zhóu)上下移動不均勻(yún)且有噪聲,且存在(zài)一定間隙。電機啓(qi)動時,在點動方式(shi)下Z軸向上運動存(cun)在不穩定的噪聲(sheng)及受力不均勻,且(qie)感覺電機抖動比(bi)較厲害;而向下運(yun)動時,就沒有抖動(dòng)得這麽明顯;停止(zhi)時不抖動,在數控(kong)車床加工過程中(zhong)表現得比較明顯(xiǎn)。分析認爲,故障原(yuán)因有三點:一是絲(sī)杠反向間隙很大(dà);二是Z軸電機工作(zuo)異常;三是皮帶輪(lún)受損至受力不均(jun1)。但有一個問題要(yào)注意的是,停止時(shí)不抖動,上下運動(dòng)不均勻,所以電機(jī)工作異常這個問(wèn)題可以排除。金屬(shu)數控車床加工微(wei)信,内容不錯,值得(de)關注。因此先對機(ji)械部分診斷,在診(zhěn)斷測試過程中沒(mei)有發現異常,在公(gong)差之内。利用排除(chú)法則,餘下的隻有(you)皮帶問題了,在檢(jian)測皮帶時,發覺這(zhe)條皮帶剛換不久(jiu),但在細心檢測皮(pi)帶時,發現皮帶内(nei)側出現不同程度(du)的受損,很明顯是(shì)受力不均所至,是(shì)什麽原因造成的(de)呢在診斷中發現(xiàn)電機放置有問題(ti),即裝夾的角度位(wei)置不對稱造成受(shou)力不均。
故障處理(li):隻要将電機重裝(zhuang),對準角度,測量好(hao)距離(電機與Z軸的(de)軸承),皮帶兩邊(長(zhang)度)要均勻。這樣,Z軸(zhóu)上下移動不均勻(yun)且有噪聲及抖動(dong)現象就消除了,Z軸(zhóu)數控車床加工恢(hui)複正常。
4.系統參數(shu)未優化,電機運行(hang)異常
導緻數控車(chē)床加工精度異常(chang)系統參數主要包(bao)括機床進給單位(wèi),零點偏置,反向間(jian)隙等。例如Frank數控系(xì)統,其進給單位有(yǒu)公制和英制兩種(zhǒng)。在機床修理過程(chéng)中對于局部處理(lǐ),常常影響到零點(diǎn)偏置和間隙的變(biàn)化,故障處理完畢(bi)後應作适時的調(diào)整和修改;另一方(fāng)面,由于機械磨損(sǔn)嚴重或連接位松(sōng)動也可能造成參(cān)數實測值的變化(huà),需要對參數做相(xiang)應的修改才能滿(mǎn)足機床數控車床(chuang)加工精度的要求(qiu)。
故障現象:一台杭(hang)州産的立式數控(kòng)銑床,配備北京KND-10M系(xi)統。在數控車床加(jiā)工過程中,發現X軸(zhóu)精度異常。
故障診(zhěn)斷:檢查發現X軸存(cún)在一定間隙,且電(diàn)機啓動時存在不(bu)穩定的現象。用手(shǒu)觸摸X軸電機時感(gǎn)覺電機拉動比較(jiao)厲害,停止時拉動(dòng)不明顯,尤其是點(diǎn)動方式下比較明(ming)顯。分析認爲,故障(zhàng)原因有兩點:一是(shì)絲杠反間隙很大(dà);二是X軸電機工作(zuo)異常。
故障處理:利(li)用KND-10M系統的參數功(gōng)能,對電機進行調(diao)試。首先對存在的(de)間隙進行補償,再(zai)調整伺服系統參(cān)數及脈沖抑制功(gōng)能參數,X軸電機的(de)抖動消除,機床數(shù)控車床加工精度(du)恢複正常。
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